扬子石化乙二醇装置刷新纪录

作者:王安琪 来源:中国石化新闻网 创建时间:2018-07-30 10:27:48

【熙旺互联】产量创新高 指标创优秀

今年以来,乙二醇市场需求增加,效益较好。扬子石化烯烃厂乙二醇车间抓住机遇,优化运行,消除瓶颈,不断提升各项经济技术指标。上半年,该公司乙二醇装置保持高负荷安全稳定运行好势头。1-6月份,扬子石化乙二醇产量累计达15.13万吨,最高日产量达867吨,双双创出历史新纪录。

消除隐患安稳生产创佳绩

今年4月份,乙二醇车间内操职工监盘时突然发现1套氧化单元脱除二氧化碳塔工艺参数异常,外操人员立即到现场检查,发现该塔液位计引压管泄漏物料,立即进行处理。由于隐患处理及时,未对生产造成任何影响。

安全稳定运行是高负荷生产的基础。为了提升装置运行安全可靠度,扬子石化乙二醇车间充分利用生产运行监控系统,加强生产异常分析判断,利用自动化报表和生产运行监控系统对工艺指标进行严格检查考核,对装置运行异常情况做到快速反应、快速处置。车间还编制各类操作注意事项和应急预案,组织岗位人员学习,提高了岗位员工对异常情况的分析判断处理能力。

车间深入开展隐患排查整治活动,把专项隐患排查与周岗检相结合,将隐患排查工作分解到每个人,发动全员参与安全诊断活动,起到了良好的效果,为乙二醇增产创效提供了保障。

优化运行产量创新高

车间抓住乙二醇市场盈利能力强的“黄金”时机,优化装置运行,调整产品结构,增产乙二醇,多拿当期效益。

车间根据公司每月排产计划,合理调整装置生产运行负荷及产品结构,调整乙二醇、环氧乙烷采出比,产量向乙二醇倾斜。车间从“提高运行平稳率、提升催化剂效能、优化蒸发系统运行、实施生产异常判断与分析”四个方面入手,对装置实施全流程优化,进一步降低装置能耗物耗,提升装置产量和技术经济指标,实现装置高负荷长周期稳定运行,增产又增效。

车间积极探索优化乙二醇装置水合反应及蒸发系统运行工艺参数,通过精确计算分析水合反应系统进出口物料组成,严控乙二醇精制塔运行工艺参数,调整控制好各塔再沸器循环量与釜温之间的关系,持续优化调控各塔物料进出量、回流量、塔釜温度、塔压力等工艺参数,乙二醇产品精制塔保持了高负荷运行,有效提高了乙二醇产品采出量,日采出量最高达867吨,成为增产乙二醇的最大“亮点”。

技术攻关指标创优秀

在高产的同时,车间还制定增产员工激励措施,用好小指标劳动竞赛、轮班绩效考核等“指挥棒”,引导员工密切监控,精心操作,提高乙二醇技术指标。

目前,乙二醇装置1套氧化反应器催化剂逐渐进入运行末期,为此,车间成立攻关小组,车间主任陈建平亲自挂帅,带领技术骨干们持续开展装置催化剂优化运行工作,针对催化剂性能特点,制定了催化剂优化运行措施,实施精细操作、精准调控,严格控制反应温度、氧气浓度等关键工艺参数,对催化剂选择性和活性实时监控。

车间技术人员与北京化工研究院催化剂技术专家密切配合,精心做好催化剂“驯化”及装置优化运行,实时跟踪,收集大量运行工艺参数,对各项关键工艺参数进行调优,有效解决了催化剂运行中出现的问题。

目前,催化剂选择性基本保持在较好水平,乙二醇、环氧乙烷产品优级品率始终保持100%,装置运行物耗同比大幅降低,月平均每吨当量环氧乙烷减少近20千克乙烯消耗量,产品优级品率100%,在实现装置稳产高产同时,技术经济指标创近几年来最好水平。

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